球磨機篦板是球磨機的重要組成部分,主要有三個作用:
1.及時將磨機內部的物料排除,不影響磨機尾部出料篦板附件區域的料球比和物料停留時間,從而保證磨機的研磨效率
2.改善磨機內部的通風能力,降低磨機內部溫度,并可及時帶走細粉,大大提升磨機粉磨效果
3.具有控制物料流速、平衡首尾倉的粉磨能力、提高料球比和防止反分級的作用,由此增大了研磨體動能的有效利用,從而提高了產量。

傳統的球磨機出料篦板結構,極容易讓碎鋼球、段卡在篦縫內,將篦縫堵塞,隨著球磨機的增大,篦板厚度增加,卡進篦縫的研磨體更難脫落,使得球磨機過料能力變差,通風能力變小,直接影響球磨機生產能力。球磨機篦板一經磨損,難免堵塞篦縫,輕者降低磨內物料流速,影響粉磨產量,增加磨內風阻,增加粉磨能耗;重者停磨冷卻檢修,一般粉磨一個月左右,就需停磨清理堵塞一次,手工清理篦縫,每次停磨時間3~4個班,直接影響粉磨運轉率,從而影響粉磨能耗。來料過多或隔倉板、篦板局部堵塞出現“飽磨”,即使位于外層的研磨體也不能產生拋射運動[1],使得磨機能耗增加。

而使用我廠新型球磨機篦板以后,此項問題得到了大大改善:
1)新磨機的鋼板篦板比鑄造篦板節約材料60%以上,鋼板篦板改造更換節約材料50%左右,組合篦板比鑄造篦板節約材料25%以上。
2)篦板壽命平均比原先延長50%以上。根據不同工況及磨機情況對出料篦板進行改進優化,合理設計出料篦板呈幾何形狀,能夠減少研磨體對篦板的腐蝕作用,更好的保護了出料篦板,從而極大減少了出料篦板的堵塞現象,提高過料能力,全面提升磨機產能。
3)球磨機鑄造篦板均采用本技術改造,粉磨工序綜合平均節能約1.5kWh/t以上。
4)篦縫耐磨性提高,提高磨機運轉率,降低粉磨能耗,降低運行成本。
5)采用防堵篦板后隔倉裝置和出料篦板裝置寬度減小,粉磨空間增大,粉磨效率提高。
6)出料篦板采用真空鑄造技術,恒溫澆鑄,鑄鋼件表面光滑,正負公差小,抗沖擊力強,韌性高。












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