上一篇文章我們已經介紹過,本文在此介紹改進措施。
1、增加密封圈的壓密量,原設計中使用的密封圈壓密量只有 8%,無法滿足密封要求。新設計一套,將壓密量提升 1 倍,并使之與軸套匹配,軸套方面增加耐磨性,同時外徑加大,采用 50 號鋼替代原有 45 號鋼,加Z其Z度和耐磨性能。唇形密封環結構如圖 4 所示,實物如圖 5 所示。


2、原有潤滑系統如圖 6 所示,在原有潤滑系統基礎上,如圖 7 所示,新增潤滑油脂 G3 泵單獨為潤滑密封供脂,該泵zui大壓力可達 30 MPa,泵頭前設定安全閥在 18 MPa 時泄壓,采用雙泵頭 ,總流量zui高可達到 10 mL/ min,分配給 4 個軸承潤滑部位,每個區域 3 個潤滑點位,待密封腔充滿油脂后,多余部分油脂溢出收集,確保唇形密封充滿油脂并能膨脹,起到密封作用。同時再分配閥上配備壓力傳感器,通過程序實現精準控制,按需供脂。


3、原設計清水泵現場無法保證持續有效供水,將原注水孔改為注脂孔,為確保密封腔內能充滿油脂,增加潤滑脂通道:由原來 2 道增加到 4 道,將原來軸承潤滑的管路引入新增的密封圈潤滑處。
4、結構上優化結構設計,增加螺旋環形合金納污環,軸套靠近破碎腔處加工梯形螺紋,根據安裝方位采用不同旋向的螺紋,軸承旋轉時起到單向擠壓作用,將殘留在環中的黏性漿液擠回破碎腔中,減少泥漿進入密封處的機會,另外在原靠近破碎腔處增加 1 道合金銅納污環或密封,初步將泥漿擋在外面。
在復雜泥漿介質的條件下,新型雙模盾構配備的齒式破碎機軸承密封失效后,將設備運至生產廠家進行拆解分析,得出破碎機密封失效原因:密封材料與軸套不匹配,壓密量不足;潤滑油脂注入量不足;軸承密封結構設計存在缺陷。依據破碎機密封失效原因分析結果,對破碎機軸承密封進行針對性的改造:加大聚氨酯密封圈的壓密量并與軸套相匹配;增加獨立潤滑油脂供油系統,增大潤滑油脂量,確保密封膨脹形成封堵;將水封改為油封,同時增加油脂注入孔數量,確保密封腔內被油脂充滿;結構進行優化,增加螺紋槽,破碎機旋轉時可以實現單向擠壓,阻擋泥漿碎石被擠入密封,對密封造成破壞。通過以上改造與優化,密封滿足使用要求,施工順利進行,減少了因維修而引起的誤工損失,可為盾構破碎機施工領域的此類密封設計提供參考。
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